
★★★注意:請(qǐng)將需求膠球性能參數(shù)、型號(hào)大小 、訂單數(shù)量等相關(guān)要求可發(fā)郵箱:3369838020@qq.com,我們將給您優(yōu)惠的價(jià)格。聯(lián)系人:晏經(jīng)理(13961378590)QQ:3369838020。實(shí)體廠家生產(chǎn),大量現(xiàn)貨,大量批發(fā)來(lái)電價(jià)格更優(yōu)惠!
膠球清洗發(fā)電公司膠球清洗裝置存在的問(wèn)題及原因處理解決方案
2臺(tái)100MW機(jī)組膠球清洗裝置存在的問(wèn)題,提出并實(shí)施了一系列處理方案。運(yùn)行實(shí)踐表明,處理方案是可行而有效的,4套膠球清洗裝置成功投入運(yùn)行,使凝汽器銅管保持良好的清潔度。運(yùn)行實(shí)踐證明,改造處理取得了明顯效果。
發(fā)電公司膠球清洗裝置控制系統(tǒng)運(yùn)行方式為程控和手動(dòng)兩種。膠球清洗裝置由膠球泵、裝球室、收球網(wǎng)、膠球網(wǎng)、二次濾網(wǎng)、控制裝置等組成。
發(fā)電公司自投產(chǎn)以來(lái),由于水源較為干凈,該公司對(duì)膠球清洗裝置的投運(yùn)不夠重視;又因程控系統(tǒng)問(wèn)題較多,一直采用手動(dòng)投運(yùn)。4臺(tái)膠球清洗裝置的膠球回收率一直不理想,好時(shí)膠球回收率不足60%,差時(shí)甚至收不到膠球。2001年至2005年,1、2號(hào)機(jī)凝汽器端差一直居高不下,2號(hào)機(jī)端差高達(dá)19℃,對(duì)凝汽器抽空氣管和真空系統(tǒng)改造后,凝汽器端差還嚴(yán)重超出規(guī)定值。2004年機(jī)組小修時(shí),發(fā)現(xiàn)凝汽器銅管表面有淤泥、結(jié)垢現(xiàn)象,已影響到凝汽器的換熱效果和機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。為此,該公司進(jìn)行了多方面的研究,通過(guò)有關(guān)試驗(yàn)、運(yùn)行分析和結(jié)構(gòu)檢查,找出了造成膠球回收率不高的相關(guān)因素,調(diào)整了系統(tǒng)的運(yùn)行方式,消除了缺陷。3年的運(yùn)行實(shí)踐證明,改造處理是成功和有效的。
1膠球清洗存在的問(wèn)題
發(fā)電公司2臺(tái)100MW機(jī)組分別于1999年12月、2000年1月投產(chǎn)。機(jī)組剛投產(chǎn)時(shí),由于其他設(shè)備存在較多的問(wèn)題,加之水源較為干凈,對(duì)膠球清洗系統(tǒng)沒(méi)有足夠的重視。至2005年2月,收球好的膠球系統(tǒng),其收球率不足60%,另3套膠球系統(tǒng)的收球率幾乎為0。機(jī)組投產(chǎn)5年中,膠球清洗系統(tǒng)程控和手動(dòng)運(yùn)行一直不正常,致使1、2號(hào)機(jī)凝汽器端差嚴(yán)重超標(biāo)。要降低凝汽器的端差,提高機(jī)組的經(jīng)濟(jì)效益,必須徹底清洗凝汽器銅管內(nèi)壁的淤泥和水垢,對(duì)膠球清洗裝置的運(yùn)行方式和缺陷進(jìn)行改進(jìn)和處理,保證膠球系統(tǒng)正常投用。
2膠球清洗原因分析及處理
在投入膠球清洗裝置時(shí),在冷卻塔內(nèi)發(fā)現(xiàn)了大量的膠球,說(shuō)明漏球現(xiàn)象嚴(yán)重。為此,進(jìn)行了以下分析處理。
2.1二次濾網(wǎng)的檢查處理
膠球只能依靠循環(huán)水的動(dòng)力,清除冷卻管內(nèi)壁上的薄層淤泥或水垢。若循環(huán)水中含有較多的雜物,如水生動(dòng)物、垃圾、碎石及各種有機(jī)物,不僅會(huì)堵塞二次濾網(wǎng),使循環(huán)水壓差減小、流量減小,不利于膠球的循環(huán),而且會(huì)堵塞凝汽器的管孔,妨礙膠球的通過(guò)。流量減小,會(huì)導(dǎo)致循環(huán)水的溫度升高,發(fā)電公司在運(yùn)行中也發(fā)現(xiàn)了這一現(xiàn)象。每次在1、2號(hào)機(jī)小修期間檢查濾網(wǎng)時(shí),都發(fā)現(xiàn)二次濾網(wǎng)堵塞現(xiàn)象比較嚴(yán)重,含有較多的纖維狀物質(zhì)和其他雜物,如圖1所示。二次濾網(wǎng)反沖洗電動(dòng)推桿開(kāi)關(guān)行程有不到位現(xiàn)象,給沖洗帶來(lái)不便。該公司利用檢修機(jī)會(huì)對(duì)二次濾網(wǎng)電動(dòng)推桿開(kāi)關(guān)行程進(jìn)行了調(diào)整,將二次濾網(wǎng)反沖洗次數(shù)由每月1次10min,增加為每月2次20
圖11、2號(hào)機(jī)小修時(shí)循環(huán)水二次濾網(wǎng)臟污圖片
(2)膠球系統(tǒng)程控運(yùn)行時(shí)間由原來(lái)的30min設(shè)定為2h。
(3)清洗時(shí)間設(shè)定為1h,收球時(shí)間設(shè)定為0.5h。在隨后的試驗(yàn)中,1、2號(hào)機(jī)收球率大大提高,達(dá)到了設(shè)計(jì)值(95%以上)。
(4)2006年3月對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)進(jìn)min,消除了二次濾網(wǎng)的堵塞現(xiàn)象。
2.2凝汽器檢查
對(duì)凝汽器結(jié)構(gòu)與膠球清洗裝置的適應(yīng)性進(jìn)行了全面檢查,重點(diǎn)檢查以下方面。
(1)檢查進(jìn)出口水室的流程隔板與水室蓋及管板的銜接處,防止此處的狹縫引起水流倒串,導(dǎo)致膠球被卡住。在檢修中對(duì)該類(lèi)縫隙進(jìn)行了全面檢查,確認(rèn)沒(méi)有縫隙,此原因被排除。
(2)對(duì)新更換的凝汽器銅管,嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、驗(yàn)收,排除扁、癟管。對(duì)冷卻管伸出管板的長(zhǎng)度,嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),防止在此形成死區(qū)。利用小修的機(jī)會(huì),徹底清除水室及管內(nèi)的雜物。
2.3膠球網(wǎng)和收球網(wǎng)的檢查與處理
在兒次投運(yùn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn),膠球網(wǎng)電動(dòng)閥關(guān)不到位,膠球網(wǎng)不嚴(yán)漏出大量的膠球而影響了收球率。對(duì)1、2號(hào)機(jī)8個(gè)收球網(wǎng)行程進(jìn)行了調(diào)整,標(biāo)上了開(kāi)關(guān)行程到位標(biāo)志。檢查操作機(jī)構(gòu)時(shí)發(fā)現(xiàn),有3只收球網(wǎng)行程開(kāi)關(guān)上顯示為收球位置,而實(shí)際上收球網(wǎng)沒(méi)有全關(guān),留有間隙造成跑球。其原因?yàn)殡妱?dòng)頭與收球網(wǎng)桿錯(cuò)位,需重新安裝電動(dòng)頭。
2.4管道及附屬部件檢修
2005年3月,對(duì)4套膠球泵、泵進(jìn)出口閥門(mén)、收球室及收球網(wǎng)關(guān)斷閥傳動(dòng)桿等進(jìn)行了全面檢修。檢修中發(fā)現(xiàn)11號(hào)膠球泵入口門(mén)、11號(hào)裝球室出口門(mén)、12號(hào)膠球泵出口門(mén)、21號(hào)裝球室入口門(mén)、22號(hào)裝球室出口門(mén)、22號(hào)裝球空入口門(mén)的球閥有卡澀關(guān)不到位現(xiàn)象。為此,徹底清除了球閥與門(mén)體的水垢和污物,并進(jìn)行了相應(yīng)行程調(diào)整,直至開(kāi)關(guān)靈活到位。
2.5對(duì)程控系統(tǒng)進(jìn)行時(shí)間設(shè)置
在運(yùn)行中觀察發(fā)現(xiàn),膠球清洗裝置運(yùn)行15min后收球網(wǎng)開(kāi)始收球,在收球15min后自動(dòng)停止運(yùn)行。分析認(rèn)為,這個(gè)運(yùn)行時(shí)間滿足不了凝汽器的清洗時(shí)間。在程控試驗(yàn)中,摸索出了凝汽器佳清洗時(shí)間,對(duì)程控系統(tǒng)進(jìn)行了重新設(shè)置2。
(1)膠球清洗裝置自動(dòng)啟動(dòng)時(shí)間由72h設(shè)定為無(wú)窮大。行了優(yōu)化運(yùn)行,膠球系統(tǒng)由原來(lái)的每日運(yùn)行1次改為每日運(yùn)行2次。在2006年10月1、2號(hào)機(jī)檢修中,未發(fā)現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象。
2.6膠球的選用
膠球進(jìn)人凝汽器管內(nèi)靠與管疃的接觸和與管壁的摩擦作用對(duì)管壁進(jìn)行清洗,其清洗質(zhì)量包括清洗效果和膠球問(wèn)收率。根據(jù)銅管內(nèi)徑(23mm)和凝汽器循環(huán)水出、入口的壓差,發(fā)電公司選用了直徑為23mm的優(yōu)質(zhì)剝皮海綿球。
2.7操作和管理
發(fā)電公司編制了膠球清洗操作規(guī)程,每次清洗,由副操作員負(fù)責(zé)。該公司規(guī)定投球數(shù)量保持在凝汽器單流程冷卻管根數(shù)的13%,每側(cè)加球280顆;規(guī)定膠球清洗裝置累計(jì)運(yùn)行10次統(tǒng)計(jì)1次收球率;累計(jì)運(yùn)行100次更換1次膠球;累計(jì)運(yùn)行200次進(jìn)行1次清洗效果評(píng)價(jià)。根據(jù)凝汽器的端差、真空等特性參數(shù)和膠球的直徑、外觀、清洗效果等,決定是否更換膠球。膠球清洗裝置投運(yùn)時(shí)適當(dāng)調(diào)整循環(huán)水的壓力,保持合理的循環(huán)水壓差,必要時(shí)增開(kāi)1臺(tái)循環(huán)水泵,清洗結(jié)束后再停該循環(huán)水泵。
3膠球清洗改造效果
(1)經(jīng)過(guò)消缺及控制系統(tǒng)的設(shè)置、調(diào)試后,膠球收球率達(dá)到了98.8%。
(2)膠球清洗系統(tǒng)的正常投運(yùn),使凝汽器端差由2004年的8.97℃降至目前的5.44℃。
(3)經(jīng)過(guò)3年的運(yùn)行觀察,程控系統(tǒng)運(yùn)行情況良好,無(wú)異常情況發(fā)生,達(dá)到了預(yù)期日的。
發(fā)電公司1、2號(hào)機(jī)組的4套膠球清洗裝置投入效果不明顯、收球率低的關(guān)鍵原因是輔助設(shè)備沒(méi)有得到足夠的重視和沒(méi)有統(tǒng)一的運(yùn)行操作程序。膠球清洗裝置投運(yùn)初期未進(jìn)行驗(yàn)收和調(diào)試,致使部分球閥和電動(dòng)推桿結(jié)垢后行程位置漂移。在膠球清洗裝置安裝后,公司沒(méi)有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),往往待凝汽器管束臟污后再進(jìn)行膠球清洗裝置的投運(yùn)。膠球清洗裝置的閑置加劇了凝汽器管束的臟污,管束的臟污制約了膠球清洗裝置,使膠球清洗工作陷入被動(dòng)局面。運(yùn)行實(shí)踐證明,加強(qiáng)膠球清洗裝置的管理很重要,必須制定有關(guān)規(guī)章制度,健全運(yùn)行技術(shù)記錄。只有科學(xué)管理才能確保膠球清洗系統(tǒng)的正常投運(yùn)和有效運(yùn)行。